春蘭旗下各制造公司技改工作取得新成效
2009/12/10

  為加快新型工業(yè)化建設(shè)步伐,使原有產(chǎn)品設(shè)計、工藝技術(shù)、加工水平等能夠滿足低碳、節(jié)能、高效生產(chǎn)的要求,今年以來,春蘭旗下各制造公司在改進相關(guān)工藝條件的基礎(chǔ)上,通過不斷研究和完善方案,加大實施技術(shù)改造工作,努力提升高、精、尖端產(chǎn)品的制造能力。目前,其確定的技術(shù)改造方案均已落實,并取得了新成效。
  春蘭動力制造有限公司今年上半年完成了1.5HP平臺壓縮機筒體、頂蓋、底蓋和排氣管等四個產(chǎn)品的技術(shù)改進項目,下半年完成了焊接清槍劑國產(chǎn)化、二三檢下線機工藝、偏心軸錳磷化、壓縮機外殼鐵磷化、壓縮機油漆、機芯零部件形位精度、缺陷零部件再利用、機械加工零件毛坯余量復(fù)核等八個工藝改進和技改項目。與此同時,還通過加強改進工裝夾具來節(jié)能減排,并提升加工高精度產(chǎn)品的能力。如調(diào)整壓縮機電機繞線模,使電機端部尺寸更加緊湊合理,在降低漆包線損耗的同時,電機效率提高了30%;改進產(chǎn)品試制現(xiàn)場供氣方式,既避免了因集中供氣管路損耗造成的浪費,又使產(chǎn)品試制的速度加快了一倍。
  春蘭制冷設(shè)備股份有限公司今年11月初,對原有的空壓機房進行了技術(shù)改造,在已有空壓氣作為氣源的基礎(chǔ)上,購買了專業(yè)制氮裝置,自行配套相關(guān)管道、閥件,依靠自有技術(shù)建成了領(lǐng)先同行業(yè)的高壓氮氣站。
  蘇州春蘭空調(diào)器有限公司實施了空調(diào)蒸發(fā)器自動焊接機和自動焊槍頭的技術(shù)改造,通過科學(xué)地縮短自動焊接行程中的距離,既減少了焊接時的用氣量,又加快了流程速度。改造后,蒸發(fā)器焊接所產(chǎn)生的黃片減少了一半,不僅提高了蒸發(fā)器的外觀質(zhì)量,而且大大減少了切割刀具的磨損,延長了使用壽命,節(jié)能降耗效果十分明顯。
  春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司改造了空調(diào)換熱器的管路清洗機,并采用新工藝提高了熱器管路的清洗質(zhì)量,減少了清洗液誤排放造成的浪費。此外,還應(yīng)用最新技術(shù)改造了自動U型彎管機,使其生產(chǎn)能力提高2倍以上,彎管效率提高3倍以上,每年節(jié)省費用約10萬元。 
(萬方)

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